- 二十余年提供全面换向器解决方案
- 广泛应用于新能源行业,得到了市场的一致认可
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钻井现场的直流电机在裸露的空间运转,湿度对换向设备表面氧化膜的形成影响较大,湿度过高时,换向设备表面形成的水膜过厚,由于电解作用,电刷上会析出铜,增大接触电压和表面粗糙度,影响电刷和换向设备之间的摩擦。
铜片间的间隔距离的大小, 主要根据铜片间的绝缘要求来决定; 对于换向设备的设计要求来说, 换向器厂家一般要求片到片之间在承受 600 VAC 电压时, 其高压漏电电流不大于500 A。
片间电阻测量,是直流电机经常和必要的检查项目,通过片间电阻测量可以检查和确定直流电机电枢绕组和电机换向器的焊接是否良好、换向设备和电枢绕组是否存在短路、换向设备片间云母沟是否积存脏物。
显而易见的,通过调整导线在磁场中的长度、受力导线到旋转轴心的距离(力臂)等参数,可以对电机换向器的磁力宽幅产生变化,适应各种用途之需。
选择时,可参照如下规定:负载与电机之间为直接传动,则电机功率应为被拖动负载机械功率的1~1.1倍;若负载与电机之间存在传动系统,则电机功率应为被拖动负载机械功率的1.1~1.2倍。
那么在这个时候就可以按照磁荷理论对其进行一定的改装,^主要的特点是构造了两个相对独立的磁场,让线圈不同的部分处于不同的磁场中切割磁力线,以达到提供扭矩或产生电力的效果。
应用机械式的电机换向器对交直流串励电动机实施换向功能,已有百余年的历史;尽管20世纪90年代以来无刷电子换向技术有了长足发展和应用,但受技术复杂性和制造成本的限制,还不能完全取代机械式换向设备。
从1986年至1991年,仅有少量申请人向中国专利部门提交换向器的专利申请,这期间的实际申请量为10件,从1992年开始,随着科技的不断进步,换向器的专利申请量开始稳定增长,并在2003年至2004年迎来第一次大幅增加,这两年的申请量分别是47和46件。
为了尽量减少这一“不可控因素”出现直接的影响,可事前进行以下处理措施:①控制电刷压力,用测力计测量电刷压力应控制在404 N范围内。
为此,采取了一系列质量控制措施来保证产品质量,始终高度重视产品质量管理,在采购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序,以确保产品质量的稳定性和一致性。